彭嵩(北京盟特公司) 季志宁(珠江自动化仪表有限公司)
摘要:油漆生产中需要依次按配方加入各种原料,并按照工艺要求进行搅拌,统使用人工完成,工作效率低,精度不高,已不能适应现代生产的需要。本文叙述利用SIEMENS WINAC 及WINCC 作为核心所构成的PROFIBUS 网络系统在大规模油漆涂料生产中的实践应用。该系统已在多家涂料油漆厂使用,并已取得良好的效益。
关键词: WINAC ,WINCC,PROFIBUS,自动配料,配方
一、项目简介:
顺德华润涂料厂有限公司是一家以生产涂料为主的化工厂, 其产品包括家具漆, 乳胶漆,各种外墙涂料,树脂固化剂等, 产品销往全国各地。2001 年公司迁往新厂,并投入巨资进行技术改造 ,聘请德 国专家进行设计划,现已完成全部项目,其生产规模及自动化程度 居国内前列。本项目由德国“ZELLNER”公司设计规划,并由国内实施完成。系统采用SIEMENS WINAC 及WINCC 构成PROFIBUS 网络系统,对全厂设备进行监控。
主要包括如下功能:监视原料储罐的原 料储量,自动按照配方进行配料及启动搅拌电机工作。控制原材料的进 出等。重量由METTLER-TOLEDO 生产的称重系统测量并通过PROFIBUS 与主机连接。生产实时数据可通过厂内ERP 系统与总厂管理系统连接。
二、系统介绍
工艺介绍:工作前由人工输入各种产品的配方表。工作时输入产品名称及重量即可,系统自动按照配方依次打开相应阀门,开始投料,重量到达时自动关闭阀门。生产过程中可动态显示各原料储罐的原料重量,并能对原料不足等情况报警。系统采用WINAC RTX 系统作为 控制器,利用WINCC 制作监控界面,采用ET200M 模块构成分布 式系统。系统共用56 个站点,用于检测各阀位反馈信号,控制 各电磁阀动作,检测模拟量信号。
三、控制系统构成
1. 硬件配置
由于厂区较大(最远站点约300 米),故选用分布式系统构成。另外考虑到化工生产的特殊性,在含易燃易报爆危险品的场合输入输出模块全部选用SIEMENS 防爆产品,以确保安全性。所有危险区信号到控制室之间通过安全隔离栅连接。
2. 分布I/O
PROFIBUS
生产现场(防爆区)
PROFIBUS 500KB/S
WINDOWS NT4.0
PROFIBUS
500Kb/S
涂料车间控制室(安全区)
四、系统功能
整个车间的运行由主车间控制室控制,控制台上设有整个主车间运行启动、停止按钮、运行指示灯、故障指示灯,按下启动按钮,整个主车间控制系统运行,按下停止按钮,整个主车间控制系统停止运行。
整个车间的控制区分为以下几部分:
(一)、原料储罐区:树脂储罐区,溶剂储罐区
一)、功能描述:
1、液位控制:
采用高精度模拟量压差变送器测量,在计算机监控系统画面中连续实时监控液面的位置,动态记录历史数据,并设有上下限位和溢出保护限位。在液位到达下限位后,禁止出料,到达上限位后,禁止进料。到达上限及溢出保护限位分别在主车间控制室和现场报警。到达下限保护限位在主车间控制室报警。
2、槽车进料和树脂车间进料控制:
采用自动与手动相结合的方式进行。人工把齿轮泵的进料管和槽车相连接,再把齿轮泵的出料管与要进料的储罐进料管相连接,手动打开进料控制阀门,PLC 检测到阀门到位信号后,由人工按下启动按钮,进料齿轮泵启动,储罐的液位达到上限位时,进料齿轮泵自动停止,树脂储罐区及树脂车间与储罐相对应的报警灯报警。在进料过程中人工随时可以开停进料齿轮泵。溶剂储罐区进料可全手动控制,按控制柜上的启动按钮就可以开停进料齿轮泵(但要注意储罐的液位达上限位)。在计算机监控系统画面中连续动态实时监控储罐区进料过程。
3、投料控制:
生产时接到启动信号,相应的原料泵打开。当PLC 根据称重仪表读数判断重量达到后立即关闭该泵,停止投料。
(二)、平台大缸生产控制区:
一)、功能描述:
生产现场设有一操作箱。具体如下:
请求投料、启动电机、停止电机、紧急停止、加速、减速按钮各一个。手动投料指示灯设一个、报警指示灯一个、电机转速显示仪表一个。
1、 搅拌电机的控制:
搅拌电机采用变频调速控制,可以实现无极变速。理论上:四极电机调速范围0— 1500 转,六极电机调速范围0—1000 转。实际生产中应该尽量避免电机运转在其临界转速附近。不同大缸搅拌电机的临界转速各不相同,大约400 转左右,需在实际生产中确定。
搅拌电机的运行方式采用自动控制方式控制。在电气设备正常及缸内物料到达分散盘以上时(缸内物料必须有1 吨以上,防止电机空载运行损坏设备),在现场按一下启动按钮,电机准备运行;按下加速按钮电机开始运行并且转速从零开始加速;电机的转速实时显示在转速表上;当电机加速到所需要的转速时松开加速按钮,电机就会在此转速上运行。需要减速时,按下减速按钮电机的转速就会下降。需要停止运行电机的时候只需按下停止按钮,电机就会停止运行。实际上所有这些按钮信号全部反馈给PLC,PLC 接道相应的现场提出的要求,通过程序来控制相关的电气元件完成对电机的控制及转速显示。一方面通过变频器及PLC 的控制可以方便现场工人对电机的启动/停止、加速/减速等功能的控制。另一方面完善了对电机的电气保护,使电机的寿命延长并能防止意外事件的发生(如:缺相烧毁电机等)。电机的控制及转速在监控画面连续实时监控和记录。
2、 投料控制:
投料前,必须确认大缸为空缸后,提示中央控制室操作人员进行核实工作。核实无误后,预先在计算机上选择需要投料的缸号,输入产品配方,投料时由现场人工按一下操作箱请求投料按钮,信息反馈回PLC。PLC 根据相应数据依次启动相应的泵打开相应的阀门,依次进行投料(每次投料前均对称重系统清零);投料指示灯一直亮,当称重仪反馈的重量与投料量相近时,关闭相应的阀门与泵(提前量由现场调试确定)。当需要人工投粉料或桶装材料时,PLC 根据有关数据停止自动加料,同时手动投料指示灯每隔2 秒钟闪烁提醒现场操作工人投粉料或桶装材料。(粉料或桶装材料一般每次投料量很少,误差要求小。而大缸称重系统的误差较大:1 公斤以内,在加上操作过程中出现的操作误差,总体误差较大很难控制在1%以内,一般不能满足粉料或桶装材料的计量工作。因此粉料或桶装材料应该提前人工称量好。)现场操作工人投粉料完毕后再按一下操作箱请求投料按钮,PLC 根据相应数据继续依次进行投料。由计算机记录下所有数据,生成报表。对阀门和泵的控制也可由手动完成,但必须是经过中央控制室确认后方可。在投料过程中,人工可以随时按下急停按钮暂停投料。称重系统的显示在中央控制室,同时在现场设一显示表将大缸的重量实时反馈到生产现场。能够增强生产工人和控制室的联系。减少错误的发生。
Siemens 自动化在实现此系统的优势:
1.由于生产线中PROFIBUS 从站非常多,要求CPU 处理数据快,从winac RTX 与从前做同样生产线的效果来看,从速度上及程序存储量及工作内存来看.
2. WinCC 中的配方功能对于涂料的工艺来说非常适合.
3.称重仪表可通过PROFIBUS 直接访问数据和设定参数,比以前的CP340 点对点通
讯速率及采样效果好的多.